近年來,化工廠合成車間通過加裝貯醇罐和對二次脫硫工藝進行改造,僅此兩項每月可創造經濟價值2萬余元,不僅保證了本車間的工藝穩定,節約了原材料,而且為后工序以及全廠的大氣量生產創造了條件。
去年,合成車間的精練崗位在排油水時,發現有甲醇排出流入地溝,造成浪費,車間和維修班等技術人員及時進行小改小革,經過反復試驗,研制出了可回收甲醇的貯醇罐,每天可收回甲醇200余公斤,每月為廠里創造經濟收入1萬余元。化工廠8萬噸氨醇技改后,再生槽硫泡沫不能徹底分離,產不出硫磺,部分脫硫液泡沫溢出流失,造成了不小的經濟損失。針對這一情況,車間組織有關技術人員進行攻關,他們深入現場查找原因,征求操作人員的意見,并走訪同行兄弟單位進行取“經”,經過反復研究,制定出一套切合本崗位實際的整改方案,解決了原有的再生槽泡沫管道彎多、傾斜度不夠等工藝設計上的問題,使二次脫硫崗位的工藝狀況趨于正常。每月還可產硫磺9噸左右,價值7000余元,為該廠節能降本做出了貢獻。
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