望云煤礦分公司改造掘錨一體機鉆箱破生產(chǎn)困局
近日,望云煤礦分公司聚焦一線生產(chǎn)難題,通過一項低成本、高實效升級改造,成功解決了EBZ200M-2掘錨一體機在實際生產(chǎn)中故障頻發(fā),嚴重影響作業(yè)效率與支護質(zhì)量問題,不僅有效節(jié)約了設(shè)備維修時間,還顯著提高了掘進進度。該礦EBZ200M-2掘錨一體機在掘進作業(yè)過程中,連續(xù)暴露出多個影響進度難題,一是鉆臂性能異常,動作無力且伴隨異響,同時定位精度差,鉆孔深度不一致,降低了支護質(zhì)量。二是結(jié)構(gòu)與液壓系統(tǒng)故障,致使結(jié)構(gòu)件損壞嚴重,液壓油泄漏現(xiàn)象頻繁。三是關(guān)鍵功能失效,設(shè)備易出現(xiàn)過熱故障,導(dǎo)致傳動失效,且存在水路與油路互串的嚴重問題。針對實際情況,該礦機電科聯(lián)合開拓隊、機電隊技術(shù)工匠,多次下井實況研究,對癥開方,提出并詳細制定“選用優(yōu)質(zhì)鉆箱并實施精準(zhǔn)改裝”方案,選用了品牌廠家進口鉆箱,由技術(shù)工匠聯(lián)合對掘錨一體機鉆箱底座進行針對性改造,重新定中、精準(zhǔn)打孔,并通過加固焊接確保鉆箱固定牢固,經(jīng)過安全檢查后投入使用。截至目前,改造后掘錨一體機已穩(wěn)定運行近一個月,實現(xiàn)性能與適用性雙提升,也為煤礦同類設(shè)備的性能升級提供可復(fù)制的參考方案。
永勝煤業(yè)卡軌車戧繩輪“小改造”解決安裝“大難題”
近日,永勝煤業(yè)輔運隊成功完成“卡軌車戧繩輪改造”項目,有效破解了長期困擾現(xiàn)場工作的安裝難題。
卡軌車戧繩輪原設(shè)計存在明顯缺陷:其下部螺紋結(jié)構(gòu)在緊固螺栓時缺乏強有效著力點,導(dǎo)致每次更換安裝都極為困難,不僅耗費大量人力和時間,更直接影響卡軌車的正常維護與安全運行。
面對這一痛點,輔運隊積極尋求解決方案,通過與供應(yīng)廠家深入溝通協(xié)作,最終確定了改造方案——將原有螺栓改為通體設(shè)計,并在頂部增設(shè)M12六方孔作為專用緊固點。此項改造精準(zhǔn)發(fā)力,使拆卸安裝變得簡便快捷,在完全確保安全的前提下,顯著提升了工作效率,也為礦井輔助運輸系統(tǒng)的高效穩(wěn)定運行注入了新的活力。
同寶煤業(yè)巧解瓦斯抽放管路排水難題
近日,同寶煤業(yè)機電一隊將井下淘汰的藍色氣水分離器罐體重新設(shè)計改造,自制一套新型負壓自動排水裝置,顯著提升了瓦斯抽放系統(tǒng)的穩(wěn)定性和抽放效率。
該裝置以舊罐體為核心,通過加裝連接管路與閥門控制系統(tǒng),構(gòu)建出“負壓集水—正壓排水”的閉環(huán)工作機制。運行過程中,通過閥門切換實現(xiàn)兩種模式自動轉(zhuǎn)換:集水階段,裝置與抽放管路聯(lián)通,借助系統(tǒng)負壓自動收集積水;排水階段,則切斷負壓、引入大氣,使罐內(nèi)積水在重力作用下順暢排出。整個流程無需電力或人工干預(yù),實現(xiàn)了高效可靠全自動排水。
改造后成效顯著,廢棄罐體“重獲新生”,與原有CWG-FY型放水器協(xié)同作業(yè),形成了“主輔結(jié)合、分級處理”的積水治理新方式,實現(xiàn)了設(shè)備升級與經(jīng)濟效益雙提升。